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某大型工厂配电改造:GCK低压配电柜应用案例

### 某大型工厂配电改造:GCK低压配电柜应用案例

#### **一、项目背景**
某大型工厂因生产规模扩大,原有低压配电系统容量不足,需对配电系统进行增容改造。项目核心目标为:
1. **提升供电容量**:满足新增设备负荷需求;
2. **保障供电可靠性**:减少停电风险;
3. **优化运维效率**:降低后期维护成本。

项目团队选择**GCK低压抽屉式开关柜**作为改造核心设备,其模块化设计、高互换性和灵活性符合工厂需求。

#### **二、GCK低压配电柜技术特点**
1. **模块化结构**
- **功能室隔离**:各功能室(如母线室、抽屉单元室、电缆室)独立分隔,避免故障扩散。
- **抽屉单元互换性**:相同功能抽屉可互换,便于快速维修和扩容。
- **触头接插件**:主电路触头接插件额定电流达630A,支持大电流负载。

2. **增容改造优势**
- **母线室兼容性**:原主电路铜母线经校核满足增容需求,无需更换,降低改造成本。
- **抽屉层改造灵活性**:通过更换断路器及附属元器件,可快速提升单抽屉容量。

3. **安全与可靠性**
- **机械联锁**:抽屉操作与断路器分合状态机械联锁,防止误操作。
- **绝缘性能**:电气间隙和爬电距离符合IEC标准,保障高压环境安全。

#### **三、改造方案设计与实施**
1. **方案对比与选择**
- **方案一**:弃用原低压开关柜,定制新配电柜。
- **缺点**:工期20天、停电2天、费用8万元。
- **方案二**:保留原柜体,改造抽屉层功能单元。
- **优点**:工期10天、停电3小时、费用3万元。
- **结论**:选择方案二,因工期短、费用低、停电影响小。

2. **改造实施步骤**
- **检测与校核**:确认原柜体结构可承载增容负荷。
- **图纸复核**:绘制主电路系统图和二次原理图,选定元器件型号。
- **元器件采购**:订购断路器、接插件等,确保尺寸匹配。
- **抽屉层改造**:
- 更换断路器及联络线;
- 调整抽屉结构,安装辅助触头、分励脱扣器等二次元件;
- 选择线缆截面,满足载流量要求。
- **测试与验收**:
- 检查电器设备接线、机械联锁动作;
- 测试绝缘电阻、触头温升(≤20K);
- 整体系统调试,确认功能正常。

#### **四、改造效果与优势**
1. **容量提升**
- 改造后单抽屉容量满足新增设备负荷需求,母线室无需扩容。

2. **成本与效率优化**
- **费用降低**:直接改造费用仅3万元,较方案一节省62.5%。
- **工期缩短**:总工期10天,较方案一减少50%。
- **停电影响小**:仅停电3小时,保障工厂连续生产。

3. **运维便利性**
- 抽屉单元互换性高,维修时无需整体停机。
- 智能仪表集成,实现实时监测和故障预警。

#### **五、行业应用与标准符合性**
1. **适用场景**
- GCK低压配电柜广泛用于发电厂、石油化工、冶金、纺织等行业,尤其适合需要频繁扩容或调整负荷的场景。

2. **标准符合性**
- 符合IEC 60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB 7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》等国际国内标准。

#### **六、案例总结**
该大型工厂通过GCK低压配电柜的增容改造,实现了:
- **供电容量提升**:满足生产扩张需求;
- **成本与效率平衡**:以最低成本和最短工期完成改造;
- **运维优化**:模块化设计降低后期维护难度。

**推荐理由**:GCK低压配电柜凭借其模块化、高互换性和灵活性,成为工业配电增容改造的理想选择,尤其适合对停电时间敏感、预算有限的大型工厂。

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